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環(huán)氧大豆油的生產(chǎn)方法

發(fā)布時(shí)間:2013-10-11瀏覽次數(shù):681返回列表

  目前,環(huán)氧大豆油的生產(chǎn)方法主要有溶劑法和無溶劑法兩大類,具體生產(chǎn)方法主要有過氧甲酸氧化法、離子交換樹脂催化法、鋁催化法、過氧羧酸氧化法以及相轉(zhuǎn)移催化氧化法等。

  過氧甲酸氧化法

該工藝以為溶劑,作催化劑,甲酸和在存在下,生成過氧甲酸,再與大豆油進(jìn)行環(huán)氧化反應(yīng)生成環(huán)氧大豆油。將豆油、甲酸、和按一定的用量配比投入反應(yīng)釜,攪拌混和均勻。在攪拌下緩緩加入40%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))的溶液。在滴加過程中,通過通冷卻水和調(diào)節(jié)滴加速度來調(diào)節(jié)反應(yīng)溫度,使之控制在室溫上下。加完以后,再攪拌一段時(shí)間,等物料溫度在不通冷卻水時(shí)仍不上升,甚至稍許下降,即可停止攪拌。然后靜置分層,上層為油層,含產(chǎn)品和,下層為廢酸水。

分出廢酸水以后,油層先用2%~5%的稀純堿液中和、洗滌,再用軟水洗至中性。水分離后,將油層進(jìn)行蒸餾,餾出的和水的混合物經(jīng)冷凝分離,可回收80%的返回應(yīng)用。釜液進(jìn)行減壓蒸餾,再經(jīng)壓濾得成品。該工藝反應(yīng)速度快,溫度低,但工藝流程長且復(fù)雜,產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定,環(huán)氧值在5%左右,生產(chǎn)成本高,設(shè)備多,“三廢”處理量大,溶劑具有毒性,目前該方法正在逐漸被無溶劑方法所取代。

  過氧羧酸氧化法

  甲酸或與在催化劑的作用下反應(yīng)生成環(huán)氧化劑,在一定溫度范圍內(nèi)將環(huán)氧化劑滴加到大豆油中,反應(yīng)完畢后經(jīng)堿洗滌、水洗滌、減壓蒸餾得到產(chǎn)品。該法生產(chǎn)工藝流程短,反應(yīng)溫度低,反應(yīng)時(shí)間短,副產(chǎn)物少,產(chǎn)品質(zhì)量高,目前已經(jīng)基本上取代以作為溶劑的生產(chǎn)工藝。由于甲酸的分子較小,過氧甲酸的氧化速率大于過氧,因此采用甲酸進(jìn)行生產(chǎn)所得產(chǎn)品的質(zhì)量稍好一些,反應(yīng)流程更短一些。

        目前,大多數(shù)的生產(chǎn)企業(yè)都采用甲酸作為環(huán)氧化的活性氧載體,使用中應(yīng)注意甲酸和部分甲酸分解生成的一氧化碳的毒性。大連輕化工研究所開展了無溶劑條件下,過氧甲酸合成環(huán)氧大豆油工藝的研究,并討論了主要反應(yīng)條件對環(huán)氧化反應(yīng)的影響,同時(shí)對溶劑法與無溶劑法合成環(huán)氧大豆油的技術(shù)路線,工藝流程,工藝條件以及產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行了比較,發(fā)現(xiàn)無溶劑法與溶劑法相比,生產(chǎn)工藝簡單,無溶劑回收問題,原料消耗低,生產(chǎn)周期短,產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到目前國內(nèi)同類產(chǎn)品的先進(jìn)水平,解決了生產(chǎn)過程中的溶劑污染問題,改善了工人的生產(chǎn)環(huán)境。同時(shí),福建省化工研究所在漳州市化工廠的配合下,采用無溶劑一步就地法環(huán)氧化工藝,即與冰醋酸在催化劑存在的條件下反應(yīng)生成過,過與精制大豆油反應(yīng)而得環(huán)氧大豆油。克服了以作溶劑、作催化劑工藝的合成步驟多、產(chǎn)品成本高、“三廢”處理量大和得率低的缺點(diǎn)。

       采用無溶劑工藝生產(chǎn)的環(huán)氧大豆油增塑劑熱穩(wěn)定性明顯提高,環(huán)氧基的熱穩(wěn)定性(環(huán)氧值的保留率)由溶劑法工藝的60%-80%提高到95%以上,同時(shí)克服了“三廢”污染、設(shè)備管道腐蝕等問題。另外,研究人員發(fā)現(xiàn),用稀氨水-對粗豆油精煉,可以降低油的損失,并使精煉油色澤優(yōu)于食用一級油標(biāo)準(zhǔn);環(huán)氧化反應(yīng)不用催化劑,采用以尿素為主要成分的穩(wěn)定劑,可以縮短環(huán)氧化反應(yīng)時(shí)間,粗品色澤淺;采用三次水洗洗去環(huán)氧化粗品中的有機(jī)酸等,取代堿洗-水洗工藝,可以大大減少了粗品的乳化及損失,且有利于油水二相的分層。目前該技術(shù)已經(jīng)獲得工業(yè)應(yīng)用。  

   離子交換樹脂催化法

盡管無溶劑法克服了溶劑法的許多不足之處,但也存在反應(yīng)穩(wěn)定性差,成品環(huán)氧值較低,產(chǎn)品色澤深,設(shè)備腐蝕和環(huán)境污染嚴(yán)重等缺點(diǎn),用陽離子交換樹脂取代作催化劑,過氧甲酸或?yàn)檠趸瘎跓o溶劑條件下反應(yīng)合成環(huán)氧大豆油的工藝可以克服這些缺點(diǎn)[2]。在反應(yīng)釜中加入大豆油、離子交換樹脂及,加熱升溫至70~80℃,在攪拌下將在40min內(nèi)均勻地加在反應(yīng)釜中,溫度升高時(shí)通冷水冷卻,保溫反應(yīng)12~18h。反應(yīng)結(jié)束后過濾,濾掉離子交換樹脂,靜置分層,油相用含2%~3%的飽和氯化鈉水溶液中和到微堿性(pH值達(dá)到8.5~9.0),然后用純水洗到中性并且不含氯離子為止。靜置30min,分離掉下部水層。將水洗后的粗品放入蒸餾釜中,減壓蒸餾脫水即可制得環(huán)氧大豆油產(chǎn)品。

該工藝的特點(diǎn)是工藝簡單,生產(chǎn)流程短,能耗低,設(shè)備少,生產(chǎn)安全,所得產(chǎn)品質(zhì)量好,不含任何有毒溶劑,不足之處是環(huán)化時(shí)間比較長。研究發(fā)現(xiàn),所用的陽離子樹脂可以重復(fù)使用,當(dāng)催化劑活性顯著下降時(shí),用95%回流洗滌回收樹脂2小時(shí),水洗,烘干,然后再對樹脂進(jìn)行預(yù)處理,則樹脂的催化活性又得到恢復(fù)。

  山東理工大學(xué)王龍江等[3]以大豆油為原料,采用無溶劑法生產(chǎn)工藝,以大孔強(qiáng)酸性陽離子樹脂為催化劑,過氧甲酸為環(huán)氧化劑制備出PVC環(huán)保型增塑劑環(huán)氧化大豆油。所得產(chǎn)品具有環(huán)氧值高、酸值和值低的特點(diǎn),且生產(chǎn)過程廢水排放少,有利于環(huán)保。采用先過氧化再環(huán)氧化的分步合成工藝,可使環(huán)氧化時(shí)間大大縮短,降低了副反應(yīng)程度,提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。

  錦化化工集團(tuán)氯堿股份有限公司技術(shù)中心吳廣鐸等[4]研究了以強(qiáng)酸性陽離子交換樹脂為催化劑就地環(huán)氧化合成環(huán)氧大豆油工藝。該工藝的優(yōu)化反應(yīng)條件為:大豆油100g,71.5mL,催化劑10.5g,冰11.5mL,反應(yīng)溫度65℃,反應(yīng)時(shí)間5h。

  所得產(chǎn)品色澤淺,均勻,環(huán)氧值高,熱穩(wěn)定性好,催化劑可重復(fù)使用,無腐蝕,三廢少,產(chǎn)品質(zhì)量超過國內(nèi)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),與日本樣品處于同一水平。  

    鋁催化法

  甲酸與在催化劑鋁的作用下反應(yīng)生成環(huán)氧化劑,然后在一定溫度范圍內(nèi)將環(huán)氧化劑加入到大豆油中,反應(yīng)完畢后經(jīng)堿洗、水洗、減壓蒸餾得到環(huán)氧大豆油。該工藝反應(yīng)活性高,后處理容易,收率可以高達(dá)96%,與陽離子交換樹脂催化法相比,催化劑成本低,不足之處是所用催化劑需要嚴(yán)格控制Fe2+的含量,含鐵量過高,F(xiàn)e2+在存在下易起催化作用,加快的分解,不利于環(huán)氧化反應(yīng)的進(jìn)行。同時(shí),F(xiàn)e2+還會(huì)引起物料溫度急劇升高,難于控制環(huán)氧化反應(yīng)溫度。

   相轉(zhuǎn)移催化氧化法

  陜西師范大學(xué)化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院鄧芳等[5]在無羧酸條件下,以乙酯為溶劑、甲基三辛基氫銨為相轉(zhuǎn)移催化劑,用30%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))溶液直接環(huán)氧化大豆油合成了環(huán)氧大豆油。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,無羧酸條件下,以為氧化劑可以成功地實(shí)現(xiàn)大豆油的環(huán)氧化,在溶液pH為2、反應(yīng)溫度60℃、反應(yīng)時(shí)間7h的條件下,產(chǎn)物的環(huán)氧值為

  6.27%,值為5.80g/100g。此方法避免了反應(yīng)中生成過酸,副產(chǎn)物生成量減少,提高了產(chǎn)品質(zhì)量。

  陜西師范大學(xué)化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院吳亞等[6]研究了在存在下,以過氧鎢配合物作為相轉(zhuǎn)移催化劑進(jìn)行大豆油環(huán)氧化反應(yīng),研究結(jié)果表明,在反應(yīng)溫度為60℃,石油謎為溶劑,1,2-磷鎢酸吡啶鹽(CWP)作為催化劑的情況下,反應(yīng)所得產(chǎn)物的環(huán)氧值達(dá)到6.4%,值為4.4g/100g。該反應(yīng)不使用危險(xiǎn)的過氧酸和強(qiáng)腐蝕性的,得到的產(chǎn)品色澤淺,環(huán)氧值高,質(zhì)量好,但過氧物配合物的回收再利用還有待于進(jìn)一步研究。

  PO4(WO3)4)作為催化劑,1,2-為溶劑,H2O2(30%,質(zhì)量分?jǐn)?shù))為氧源,在無酸環(huán)境下直接合成環(huán)氧大豆油,研究結(jié)果表明,當(dāng)nH2O2:n(大豆油雙鍵)=1.25:1,m():m(大豆油)=3.5:1,反應(yīng)溫度70℃,反應(yīng)時(shí)間4h,產(chǎn)品環(huán)氧大豆油的環(huán)氧值大于6.2%,值小于2.60Gi/100g,達(dá)到一級品要求。催化劑循環(huán)使用二次催化活性保持不變。還以磷鎢雜多酸鹽作為反應(yīng)控制相轉(zhuǎn)移催化劑,1,2-為溶劑,30%H2O2為氧源,研究了中性條件下大豆油的環(huán)氧化反應(yīng),并考察了各反應(yīng)條件對環(huán)氧化反應(yīng)的影響。

          結(jié)果表明,在催化劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)為3%,n(H2O2):n(雙鍵)=1.2:1,m(溶劑)/m(大豆油)=3.2,反應(yīng)溫度70℃,反應(yīng)時(shí)間4h時(shí),生成環(huán)氧大豆油中的值小于0.04g(I)/g,環(huán)氧值大于6%,催化劑循環(huán)使用5次后不降低催化活性。安徽理工大學(xué)李德記等用相轉(zhuǎn)移催化劑對鋁催化法合成環(huán)氧大豆油技術(shù)進(jìn)行了改進(jìn)研究。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,改進(jìn)后產(chǎn)品的環(huán)氧值有了很大的提高,同時(shí)大大縮短了反應(yīng)時(shí)間。實(shí)驗(yàn)確定的投料比為:m(大豆油):m(27%):m(甲酸):m(鋁):m(相轉(zhuǎn)移催化劑)=1:(0.8~1.0):(0.13~0.15):(0.075~0.085):(0.0001~0.001)。環(huán)氧大豆油產(chǎn)品環(huán)氧值在8.0%左右,酸值為0.40~0.50mgKOH/g,色澤較淺.

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